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接合好控制板和servo 後,開始測試各 servo 是否運作正常。腳部的測試還可以,不過抖動得也蠻厲害。MG995 內的控制線路不是很穩定,可惜自制的又未完全成功。還不能使用。但不知是否勉強可以...
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把上下半身接合好了。 -
先用膠紙把上下半身合起來看看。還沒有電池,以後才想怎樣安裝吧。但機身已經不輕了,腳頂的 3001 應該會不夠力。可惜一顆壞了,只剩一顆 MG995。看來要再買一點 MG995 作測試了。 -
2條腿加起來也相當重啊。 -
終於製造了一些新零件。砌出了一條腿。不過沒有足夠的 MG995,每條腿還欠 2 個。不過先用 3001 試試是什麼效果。 -
看這片段,這個機械人很厲害啊。
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看到 R-Wu 大大 http://hk.myblog.yahoo.com/arnoldwu73/article?mid=770和 CL 大大 http://hk.myblog.yahoo.com/jw!afd6dGGRHBRkp2laqwk198fg/article?mid=482也相繼製作直交軸,所以也參考... -
從沒有試過讓機械人倒後走的,這次便試一試可不可以。不過是有一點信心的,因為在試向前走的時候,2個動作是要不時反覆做來測試的,發覺也沒有什麼問題。就只是把動作檔案的次序倒轉試試。第... -
擺脫了失控的困擾,測試變得容易了一點。由於手工不好,機構做得不對稱,所以重心轉移仍然是困難的。為了解決長短腳的問題,在右腳底部貼上雙面膠紙,左腳底部則貼上較厚的椅腳墊。現在看起...
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在測試時常無故失控,導致多枚伺服機的「耳仔」折斷。另外 失控時也把脆弱的鋁架弄致變形。機械人現在已經是五勞七傷了,這樣下去也不是辦法,也使步行測試的進展變慢。唯有徹底一些找出原因...




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伺服機控制器版本3--完成的實物-
irobot大大...
(JaSon)
2009-12-05 19:46
朋友號 v3 (9) --- 更慢的速度,半速-
弱者等待...
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面臨重大...
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^^ 謝謝你...
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要用心經...
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知足常樂...
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天下攘攘...
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我搬家到...
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cm
(jaysondery)
2009-12-01 10:42
(冠中)
2009-11-29 05:16
(佩齊)
2009-11-26 19:27
(灌籃高手)
2009-11-24 12:45
(丫哩)
2009-11-22 16:58
(dodienuno)
2009-11-20 17:29
(一點都不野蠻的女友)
2009-11-18 05:43
(古黎古怪)
2009-10-26 10:20
電子零件大檢閱(74系、4000系 ‧‧)-
你好...請...
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2009-11-28 12:24