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  • 網誌分類:朋友號機體開發 |
    網誌日期:2008-10-12 20:48
    接合好控制板和servo 後,開始測試各 servo 是否運作正常。腳部的測試還可以,不過抖動得也蠻厲害。MG995 內的控制線路不是很穩定,可惜自制的又未完全成功。還不能使用。但不知是否勉強可以...
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  • 網誌分類:朋友號機體開發 |
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    網誌日期:2008-10-11 23:45
    把上下半身接合好了。
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  • 網誌分類:朋友號機體開發 |
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    網誌日期:2008-10-07 19:58
    先用膠紙把上下半身合起來看看。還沒有電池,以後才想怎樣安裝吧。但機身已經不輕了,腳頂的 3001 應該會不夠力。可惜一顆壞了,只剩一顆 MG995。看來要再買一點 MG995 作測試了。
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  • 網誌分類:朋友號機體開發 |
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    網誌日期:2008-10-06 20:33
    2條腿加起來也相當重啊。
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  • 網誌分類:朋友號機體開發 |
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    網誌日期:2008-10-05 13:12
    終於製造了一些新零件。砌出了一條腿。不過沒有足夠的 MG995,每條腿還欠 2 個。不過先用 3001 試試是什麼效果。
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  • 網誌分類:未分類 |
    網誌日期:2008-10-03 22:38
    看這片段,這個機械人很厲害啊。
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  • 網誌分類:朋友號機體開發 |
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    網誌日期:2008-08-30 13:00
    看到 R-Wu 大大 http://hk.myblog.yahoo.com/arnoldwu73/article?mid=770和 CL 大大 http://hk.myblog.yahoo.com/jw!afd6dGGRHBRkp2laqwk198fg/article?mid=482也相繼製作直交軸,所以也參考...
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  • 網誌分類:朋友號機體開發 |
    網誌日期:2008-08-27 19:27
    從沒有試過讓機械人倒後走的,這次便試一試可不可以。不過是有一點信心的,因為在試向前走的時候,2個動作是要不時反覆做來測試的,發覺也沒有什麼問題。就只是把動作檔案的次序倒轉試試。第...
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  • 網誌分類:朋友號機體開發 |
    網誌日期:2008-08-26 21:10
    擺脫了失控的困擾,測試變得容易了一點。由於手工不好,機構做得不對稱,所以重心轉移仍然是困難的。為了解決長短腳的問題,在右腳底部貼上雙面膠紙,左腳底部則貼上較厚的椅腳墊。現在看起...
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  • 網誌分類:朋友號機體開發 |
    網誌日期:2008-08-25 23:54
    在測試時常無故失控,導致多枚伺服機的「耳仔」折斷。另外 失控時也把脆弱的鋁架弄致變形。機械人現在已經是五勞七傷了,這樣下去也不是辦法,也使步行測試的進展變慢。唯有徹底一些找出原因...
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