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細想一下,就算伺服機在高速剎停時真的能快速鎖定不動,機械人的重心在慣性下亦不可能立即停下來。所以在高速的動作下,機械人特別容易出現擺動的情況。所以如果能有較長的緩衝時間,應該可...
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裝上電箱,試用 4節 充電池推動機械人。這次 servo controller 與 servo 是共用4.8V電源的。控制完全沒有問題。之前的步行是用最慢的第1級速度,接著用第2級速度的確快了。但已經是極限... -
腳板太細,很難平衡。參考 Robo-one 的規則,腳板的長度和寬度分別不可超過腿高的(完全伸展時計) 60% 和 40%。已現時機械人的腿高 22 cm 計算,腳板可以有 13.2cm x 8.8 cm 。所以... -
抽了點時間把損毀的 MG995 更換,但與原來的角度設置不同了。蹲下的動作動案不能使用了,要換個動作試試。中途也不知是甚麼問題,右半邊身的伺服機完全沒有反應。拔除所有右半邊身的伺服機的...
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接合好控制板和servo 後,開始測試各 servo 是否運作正常。腳部的測試還可以,不過抖動得也蠻厲害。MG995 內的控制線路不是很穩定,可惜自制的又未完全成功。還不能使用。但不知是否勉強可以...
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把上下半身接合好了。 -
先用膠紙把上下半身合起來看看。還沒有電池,以後才想怎樣安裝吧。但機身已經不輕了,腳頂的 3001 應該會不夠力。可惜一顆壞了,只剩一顆 MG995。看來要再買一點 MG995 作測試了。 -
2條腿加起來也相當重啊。 -
終於製造了一些新零件。砌出了一條腿。不過沒有足夠的 MG995,每條腿還欠 2 個。不過先用 3001 試試是什麼效果。 -
看到 R-Wu 大大 http://hk.myblog.yahoo.com/arnoldwu73/article?mid=770和 CL 大大 http://hk.myblog.yahoo.com/jw!afd6dGGRHBRkp2laqwk198fg/article?mid=482也相繼製作直交軸,所以也參考...




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朋友號 v3 (9) --- 更慢的速度,半速-
良好的開...
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弱者等待...
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面臨重大...
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^^ 謝謝你...
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要用心經...
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知足常樂...
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我搬家到...
(whitneyl)
2009-12-19 22:39
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2009-12-01 10:42
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(dodienuno)
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(一點都不野蠻的女友)
2009-11-18 05:43
伺服機控制器版本3--完成的實物-
irobot大大...
(JaSon)
2009-12-05 19:46
電子零件大檢閱(74系、4000系 ‧‧)-
你好...請...
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2009-11-28 12:24